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近日,方大特钢焦化厂油库区域在卸硫酸作业中,充分发挥每名员工的聪明才智,不断优化卸酸方法,既消除了安全隐患,也杜绝了硫酸泄漏的危险。
硫酸是强腐蚀化工原料,焦化厂每月需消耗800余吨近30车左右,自2012年以来均为汽车卸硫酸,利用复式真空槽负压卸酸,此种作业较为安全,但是由于硫酸为油状透明液体,有一定粘度,罐车液位卸至较低时,硫酸附着在罐体流速较慢,使吸入口吸入大量空气,而复式真空槽吸入空气过多,就无法产生负压,造成每次卸酸后有30KG左右硫酸无法卸出,残留在卸酸皮管内无法处理,只有人工倒回车内。但是由于车体较高操作工难操作,存在硫酸泄漏灼伤人员、对环境造成污染的隐患。对此,该区域组织骨干及工序技术员进行攻关,认真梳理卸酸操作的每一个步骤,将影响因素逐一列出,再制定相应措施。他们改变以往操作方式,充分利用硫酸储槽液位差,将复式真空槽压满,以产生足够的负压。同时,在硫酸卸至要吸入空气时,及时关闭小车底阀门,以减小空气吸入量,经过充分论证,制定最合适的卸酸管道长度。现各项措施实施后,彻底解决了车内余酸无法卸出的难题。