“革新无大小,管用就是宝。”今年以来,方大特钢继续在一线员工中广泛开展小改小革活动,不仅促进企业降本增效,更是助力绿色安全生产。
该公司相关负责人介绍,今年上半年,公司共开展小改小革766项,投入成本317.214万元,季度产生效益1797.05万元,投入产出比高达1:5.7。其中,二季度员工开展小改小革459项,环比一季度增加152项,但二季度小改小革的投入成本、产生效益环比一季度分别减少87.466万元和296.87万元。究其原因,主要是公司积极引导员工注重企业的绿色安全生产,鼓励员工发挥聪明才智,自己动手建设生态森林旅游式工厂、改善生产环境,使安全、环保类等无直接经济效益方面的小改小革项目,环比一季度增加76项。
《实现公司1号废水口环保数据远程监控》项目,是该公司自动化部员工用“零成本”实施的一项环保类小改小革项目。据项目实施人介绍,方大特钢的废水废气环保排放数据均采集入环保数据监控系统,系统可监控全公司环保数据,且提供历史数据报表查询,为企业环保数据监视及分析起到重要作用。但该系统只有显示功能,没有报警功能,需操作人员随时监控。为此,他们利用废弃的西门子旧模块,巧妙地制作了一套新的监控系统,新监控系统具有报警功能,使操作工可提前知晓环保数据波动情况,在环保数据超标前及时进行处理,以确保废水100%达标排放。而且,操作人员无需时时担心环保数据超标问题,可集中精力对所属工艺流程进行精细操作。
针对安全生产方面,该公司始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的工作方针和“安全管理再严也不为过”的理念,坚持精细化、科学化、标准化和零缺陷管理,对于保障员工人身安全方面的投入,不计成本。《2号汽轮风机控制系统优化改造》是该公司动力厂投入29万元实施的小改小革项目。由于此前2号汽轮风机的防喘振控制系统精确性不足,若盲目提高风机风压和风量,容易使风机进入喘振工况,造成喘振,不仅影响高炉用风,严重时可造成设备和人身伤害事故。为此,该厂技术人员使用高炉风机综合优化控制技术,对风机原控制系统软件进行优化,通过全自动调节有效解决上述问题,且不需人工干预,员工作业安全性得到增强。(罗霞)